為解決GGH吹灰控制給檢修、運(yùn)行人員帶來的不便,決定對(duì)GGH吹灰的PLC進(jìn)行改造。經(jīng)反復(fù)考慮,改造方案大概有3種可供選擇:(1)保留就地PLC控制,通過PLC控制器的485串口與DCS進(jìn)行通信,將所有故障詳細(xì)信息傳送到DCS的報(bào)警窗中進(jìn)行報(bào)警,并實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)方故障確認(rèn);(2)取消就地PLC和位置編碼器,根據(jù)GGH吹灰流程框圖在DCS內(nèi)做新的邏輯,用時(shí)間來控制吹槍的流程;(3)只取消PLC,仍采用位置編碼器來判斷吹槍的位置,控制吹槍的進(jìn)退,其余邏輯在DCS內(nèi)實(shí)現(xiàn)。經(jīng)反復(fù)比較,最終選擇了第3種方案,該方案難度較大,但更利于吹槍的準(zhǔn)確定位。改造前,要做好3個(gè)方面的工作:首先要解決編碼器脈沖信號(hào)如何被DCS正確接收并實(shí)現(xiàn)累計(jì)的問題;二是根據(jù)GGH吹灰流程圖做出DCS的控制邏輯圖;三是讀懂PLC控制程序,熟悉原控制方案的控制思想,然后對(duì)DCS邏輯進(jìn)行優(yōu)化。
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